摘 要 :通過對浮筒液位計原理的分析,針對浮筒測量介質(zhì)存在的易結(jié)晶堵塞的情況,提出了可行的解決方案,為國產(chǎn)化 大化肥尿素解析水解系統(tǒng)液位準確測量及相同情況下的液位測量提供了解決方案和理論依據(jù)。
寧夏石化公司三化肥裝置是集團公司在國內(nèi)首套采用自 主技術(shù)建設(shè)、工藝技術(shù)全部實現(xiàn)國產(chǎn)化、主要設(shè)備的國產(chǎn)化 率達到95%以上、具有國際先進水平的大型氮肥生產(chǎn)裝置。 加強技術(shù)改造和消除裝置運行瓶頸的攻關(guān),是公司三化肥裝 置負荷穩(wěn)步提高,生產(chǎn)安全平穩(wěn)的有力手段。裝置運行以來, 解析水解系統(tǒng)、高壓合成系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備浮筒液位計出現(xiàn)假 指示現(xiàn)象,導致高壓合成系統(tǒng)不能保證尿素成品質(zhì)量,解析 水解系統(tǒng)循環(huán)排放環(huán)保指標不合格。 高壓系統(tǒng)、解析水解系統(tǒng)解析塔、水解塔液位控制系統(tǒng) 采用浮筒液(界)位變送器(如圖1所 示)測量設(shè)備液位的變化,測量液體為含有尿液、氨水、甲 胺液等混合介質(zhì)。介質(zhì)特性具有黏稠、懸浮物、易結(jié)晶的特點,在工作溫度低于132.7℃下,測量介質(zhì)出現(xiàn)結(jié)晶狀態(tài)。現(xiàn)場浮 筒液位計采用側(cè)連接方式,經(jīng)常性地出現(xiàn)連接法蘭被結(jié)晶物 堵塞的現(xiàn)象,嚴重狀況下出現(xiàn)浮筒液位計扭力管被結(jié)晶物粘 連傳感器無法正常工作的狀況。
浮筒測量原理及存在問題的改進方案
SCDLC3000浮筒液(界)位變送器由浮筒測量室、測量機構(gòu)、浮筒組成,利用杠桿原理和測應力的方法,通過 內(nèi)浮筒所受的浮力變化量,使扭力管產(chǎn)生扭轉(zhuǎn),使高精度的 傳感器獲取與物位變化一致的測量信號,再經(jīng)專用電路轉(zhuǎn)換 成 4~20mA 的標準信號輸出。
主要部件作用及其工作原理 :杠桿的末端吊有內(nèi)筒,內(nèi) 筒隨介質(zhì)的浮力變化而升降,這個浮力作用在杠桿上,杠桿 在浮力的作用下,帶動與傳力芯軸相連接的扭桿轉(zhuǎn)動,扭桿 的一端壓迫稱重傳感器產(chǎn)生微小的形變,傳感器將形變位移 量轉(zhuǎn)換成電信號,再經(jīng)信號處理及轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換成4~20mA 標 準信號輸出,即完成變換過程。
從浮筒液位計的工作原理(圖2)得知,其正常工作條件 必須在浮子安裝完好的情況下,扭力管組件、杠桿組件對矢 量角變化的傳輸準確,要求浮子位移的變化能正常穩(wěn)定地反 映到電子線路組組件。
1.1 原因分析
尿素裝置高壓合成和解析水解系統(tǒng)介質(zhì)為尿液、氨水、 甲胺液,尿液的熔點及凝固點為132.7℃,界區(qū)浮筒液位計安 裝形式采用側(cè)安裝,氣、液相安裝截止閥,閥門開度小或者 卡澀,尿液結(jié)晶物堵塞,引發(fā)液位計不能反映實際液位的變化。 如圖3所示采用對引壓閥加伴熱管線的措施,防止被測介質(zhì)在 截止閥處結(jié)晶堵塞閥門。
2019年4月,是三化肥裝置建成投產(chǎn)階段,裝置運行以來, 解析水解系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,系統(tǒng)的循環(huán)、環(huán)保排放指標達不到 標準,尤其解析塔、水解塔液位控制 LIC3802A/B、LIC3803A/B、 LIC3805A/B 浮筒液位計出現(xiàn)實際液位有變化,但指示偏高、 偏低或指示不跟蹤的問題,嚴重影響解析水解系統(tǒng)工藝的操 作,雖然經(jīng)過的液位計測量范圍的標定、截止閥伴熱管線的 安裝、浮筒的定期沖洗等措施,穩(wěn)定運行周期短,從根本上 沒有解決故障原因。
高壓系統(tǒng) LT3203A/B 液位有顯示,但不跟蹤,對浮筒排 放作業(yè)過程中,發(fā)現(xiàn)液位計浮筒內(nèi)結(jié)晶物沉積硬化,浮筒掛 壁物嚴重。采用定期沖洗措施,基本保證了液位計能夠滿足 生產(chǎn)需要。
在對 LT3203A/B 浮筒沖洗、截止閥疏通作業(yè)完成儀表投 運后,液位計有指示但無變化。在將浮筒扭力管保護腔密封 堵頭拆卸檢查,扭力管腔室有尿液結(jié)晶物沉積,杠桿組件、 扭力管被結(jié)晶物卡澀,無法傳輸液位變化產(chǎn)生的矢量角位移 變化。
在截止閥疏通、浮筒沖洗后無卡澀,工藝介質(zhì)密度、工 作溫度、壓力無較大變化,液位計測量范圍參數(shù)組態(tài)無偏差、 電子組件完好的狀態(tài)下,引起測量誤差的原因只有杠桿傳輸 組件因素所致,杠桿組件的扭力管、傳力芯軸正常工作是保 證液位計準確測量的關(guān)鍵。
1.2 方案實施
從SC DLC3000浮筒液(界)位變送器結(jié)構(gòu)(圖4)可知, 液位的變化改變浮筒浮力變化使浮筒產(chǎn)生位移,位移的矢量 角變化經(jīng)過杠桿、扭力管傳輸?shù)絺鞲衅鳌8⊥矑煦^與杠桿連接, 杠桿轉(zhuǎn)動軸與扭力管在保護管中與液體的氣相直接相通,保護管腔室的工藝氣通過柔性石墨密封件與傳感器隔離。
依據(jù)杠桿轉(zhuǎn)動軸與扭力管在保護管中與液體的氣相直接 相通的結(jié)構(gòu)特點,浮筒液位計扭力管保護管具有密封堵頭的 便利條件,在保護管密封堵頭處引用0.4MPa 蒸汽(圖5箭頭 處所示),對扭力管保護腔室進入的工藝氣液介質(zhì)蒸汽加熱, 防止尿液、甲胺液在杠桿、扭力管產(chǎn)生結(jié)晶物。杠桿組件與 傳感器之間采用的柔性石墨密封件具有耐高溫的特點,引用 蒸汽吹掃加熱扭力管保護腔室,并不影響傳感器等電子組件 的正常工作。
吹掃蒸汽進入浮筒后肯定會對其指示產(chǎn)生影響,導致其 指示發(fā)生變化、偏高。所以在吹掃蒸汽管線上加裝一臺針閥 來控制蒸汽的流量,當閥門打開后吹掃蒸汽的流量是恒定的。 在表不投用的情況下觀察其零點變化,對照后對其零點進行 相應的修正,以實現(xiàn)浮筒更準確地指示(圖6)。
2 技術(shù)改造效果
高壓合成、解析水解系統(tǒng)浮筒液位計介質(zhì)結(jié)晶引發(fā)液位誤 指示影響尿素產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保排放指標。通過技術(shù)改造,為 公司三化肥裝置后續(xù)工段的順利試車創(chuàng)造了條件,同時,提 高了尿素產(chǎn)品質(zhì)量指標,降低了尿素 Bi(縮二脲)含量控制 指標,降低了對設(shè)備腐蝕的潛在危害。
LT3203A/B 浮筒液位計的技改成功,對尿素裝置同類型 儀表的維護積累了寶貴經(jīng)驗,對尿素易結(jié)晶的同類型液位計 進行了相同的技術(shù)改造,消除三化肥后續(xù)生產(chǎn)中同類型儀表 故障的發(fā)生。
3 結(jié)語
1)通過對 FISHER DLC3000浮筒液(界)位變送器測量 方法的技術(shù)改造,拓展了分析疑難問題的思路,對同類型液 位計的檢維修提供了參考和技術(shù)依據(jù) ; 2)為黏稠、易結(jié)晶介質(zhì)的液位測量方法推廣運用提供技 術(shù)支持。