【摘要】江蘇淮安三暢儀表廠多年來從事威力巴流量計(jì)的研發(fā)與生產(chǎn),生產(chǎn)的三暢牌威力巴流量計(jì)質(zhì)量和性能得到用戶的一致認(rèn)可,在工業(yè)生產(chǎn)的很多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。下面由廣西華銀鋁業(yè)有限公司對(duì)威力巴流量計(jì)在工業(yè)生產(chǎn)方面的應(yīng)用,從威力巴流量計(jì)應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生測(cè)量誤差原因進(jìn)行分析,提出和討論在實(shí)際應(yīng)用中對(duì)其參數(shù)校正的重要性,總結(jié)在維護(hù)過程應(yīng)注意的相關(guān)事項(xiàng)。
1 概述
(Wellbar威爾巴)
威力巴流量計(jì)是運(yùn)用差壓式的工作原理設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一種新型流量儀表,由傳感器、差壓變送器或流量積算儀等組成。傳感器形狀如子彈頭,能快速精確地檢測(cè)到由流體的平均流速所產(chǎn)生的差壓信號(hào)。由于低壓側(cè)取壓孔的特殊設(shè)計(jì)有效地減少了低壓孔的堵塞狀況,從而提高了流量計(jì)測(cè)量的準(zhǔn)確性。可測(cè)量氣體、液體、蒸汽和腐蝕性介質(zhì)等,適應(yīng)各種尺寸的圓管和矩形管道的安裝。對(duì)測(cè)量管道的前后直管段要求不高,可在線進(jìn)行安裝和維護(hù),在冶金、化工行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
2 威力巴流量計(jì)的測(cè)量原理
威爾巴流量探頭一般垂直于管道安裝,當(dāng)流體流過探頭時(shí),當(dāng)流體流過測(cè)量探頭時(shí)在其前、后部分別產(chǎn)生一個(gè)高、低壓分部區(qū),通過在探頭上有規(guī)律分布的取壓孔就能夠精確地檢測(cè)到由流體平均速度所產(chǎn)生的平均差壓△P。在氣體測(cè)量中流量Q與△P的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:
式中,Q:標(biāo)況體積流量,Nm3/h;
△P:差壓,KPa;
ρ:被測(cè)流體工作狀態(tài)的密度,Kg/m3;
Pa:流體工作狀態(tài)絕壓,KPa;
Ta:流體工作狀態(tài)絕對(duì)溫度;
N:單位換算常數(shù)(0.36584),與傳感器結(jié)構(gòu),流體溫度、壓力大小有關(guān),由實(shí)驗(yàn)求得;
K:流量系數(shù),其值與傳感器結(jié)構(gòu),流體流動(dòng)狀態(tài),管徑大小有關(guān),由實(shí)驗(yàn)求得;
Y:流體膨脹系數(shù),其值與氣體壓力,流速面積比,差壓大小有關(guān),由實(shí)驗(yàn)求得;
D:被測(cè)管道的等效直徑,mm。
3 實(shí)際使用中威力巴流量計(jì)的參數(shù)的修正
威力巴流量計(jì)生產(chǎn)廠家是根據(jù)用戶提供的相關(guān)工藝參數(shù)、為滿足流量測(cè)量要求而往往以原工藝設(shè)計(jì)圖紙的設(shè)計(jì)值為依據(jù)確定的設(shè)備型號(hào)和計(jì)算流量測(cè)量的差壓值。我公司在投產(chǎn)后的實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于客觀原因?qū)е掳l(fā)生爐燃燒的煤種和出口壓力、溫度發(fā)生了變化,這將使按原設(shè)計(jì)參數(shù)制造的威力巴流量計(jì)算儀測(cè)量準(zhǔn)確性受到較大影響,實(shí)際使用和維護(hù)過程中對(duì)相關(guān)參數(shù)的重新核準(zhǔn)和對(duì)計(jì)算數(shù)據(jù)校對(duì)工作極為重要。
我公司于2009年采用ECE公司生產(chǎn)的VLB640B線安裝型威力巴流量計(jì)對(duì)煤氣廠出口煤氣流量進(jìn)行測(cè)量,訂貨時(shí)提供的工作壓力參數(shù)為設(shè)計(jì)值40KPa,廠家計(jì)算差壓值為0.263KPa。根據(jù)公式:Q=0.36584*K*Y*D2 ΔP/ρ *(Pa/Ta)得出流量為Q==50599 m3/h,但生產(chǎn)系統(tǒng)投運(yùn)后與實(shí)際消耗明顯不符。
經(jīng)仔細(xì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安裝方式和生產(chǎn)運(yùn)行后各種數(shù)據(jù)進(jìn)行排查,問題出在當(dāng)初所提供的設(shè)計(jì)參數(shù)存在偏差,其中壓力參數(shù)影響非常大。實(shí)際供氣工作壓力只有37KPa,而以37KPa計(jì)算(改正其它有誤差參數(shù))威爾巴差壓應(yīng)為0.32KPa,與原差壓相差近57Pa,修改后投運(yùn)在相同生產(chǎn)狀況下流量顯示約為58000m3/h ,與生產(chǎn)消耗基本相符。可見雖然差壓只相差57Pa,流量卻相差了約7000m3/h ,及時(shí)調(diào)整威爾巴設(shè)定參數(shù),保證了測(cè)量的準(zhǔn)確度。由于發(fā)生爐燃燒煤種不同,導(dǎo)致煤氣組分濃度改變,工作狀態(tài)下能否準(zhǔn)確獲得煤氣密度(ρ)也是流量測(cè)量準(zhǔn)確性的關(guān)鍵。
通過計(jì)算ρ(工況下的煤氣綜合密度)為:1.121 Kg/m3。由于在生產(chǎn)中發(fā)生爐燃燒煤種發(fā)生變化,煤氣熱值有大的提升,而煤氣組分濃度也發(fā)生相應(yīng)的變化。在實(shí)際生產(chǎn)過程中通過人工化驗(yàn)和在線煤氣成分分析儀綜合所得新的煤氣組分表如下:
通過計(jì)算ρ(工況下的煤氣綜合密度)為:1.287 Kg/m3 , 在計(jì)算公式中通過及時(shí)調(diào)整煤氣密度參數(shù),在相同溫度、差壓和生產(chǎn)狀況下流量顯示約為59303 m3/h。由于生產(chǎn)實(shí)際使用煤種與原設(shè)計(jì)的不同導(dǎo)致威力巴流量計(jì)測(cè)量偏差約為1000 m3/h。在投產(chǎn)初期對(duì)威力巴流量計(jì)產(chǎn)生偏差進(jìn)行全面分析,找出了偏差原因。對(duì)使用中的流量計(jì)參數(shù)進(jìn)行及時(shí)的修正,保證了流量計(jì)測(cè)量的準(zhǔn)確性。為公司對(duì)原燃料消耗和生產(chǎn)指標(biāo)的控制提供了可靠計(jì)算數(shù)據(jù)。
4 影響威力巴流量計(jì)測(cè)量精度的因素和解決措施
(1)測(cè)量介質(zhì)(如:煤氣)中含塵較多和焦油會(huì)導(dǎo)致取壓管堵塞,應(yīng)定期進(jìn)行吹洗和排污。
(2)由于取壓管泄漏導(dǎo)致差壓變化,對(duì)取壓管路定期進(jìn)行泄漏測(cè)試。
(3)威爾巴探頭產(chǎn)生差壓小,盡量選用高精確度的微差壓變送器,如ABB 、EJA等。
(4)對(duì)差壓式流量計(jì)的靜壓誤差進(jìn)行修正,由于差壓變送器的差壓刻度通常是在負(fù)壓室通大氣的條件下校驗(yàn)的,安裝到現(xiàn)場(chǎng)后往往發(fā)現(xiàn)零位輸出與負(fù)壓室通大氣校驗(yàn)時(shí)的零位輸出不一致,所以在儀表投運(yùn)前還須通過用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際靜壓對(duì)變送器零位再進(jìn)行一次校準(zhǔn)。
(5)在流量計(jì)算中必須進(jìn)行溫度、壓力的補(bǔ)償,消除工況變化帶來的誤差。
(6)在工業(yè)煤氣進(jìn)行流量計(jì)算時(shí)應(yīng)考慮濕度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,消除煤氣在傳輸過程中濕度不同造成煤氣密度的變化。
5 結(jié)束語
利用威爾巴進(jìn)行流體流量測(cè)量,計(jì)算中的相關(guān)參數(shù)必須是工藝實(shí)際生產(chǎn)狀況下可靠的參數(shù),否則參數(shù)不正確,計(jì)算結(jié)果必定有偏差。當(dāng)然在實(shí)際使用過程中要保證威力巴流量計(jì)測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠,流量計(jì)的安裝方式、傳感器前后直管段長度能否滿足測(cè)量要求也很關(guān)鍵,定期對(duì)流量計(jì)的測(cè)量部件進(jìn)行清洗尤為必要。
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