金屬管浮子流量計采用可變面積式測量原理,可對多種形態的介質進行測量,具有良好的精度和可靠性,廣泛應用于石油、化工、發電、食品、制藥和水處理等領域。
一、金屬管浮子流量計應用失敗簡介
我公司是以生產氯堿為龍頭,其他氯產品同步進行的綜合型化工企業。2006年,公司對主要吃氯產品——氯苯進行了擴能改造工作。在此次項目中,對氯氣和苯的流量測算,選用了金屬管浮子流量計。項目開車后發現,用于測量苯流量的金屬管浮子流量計穩定真實,而用于測量氯氣的金屬管浮子流量計波動很大,且內部浮子撞擊外壁聲音很響。
二、原因分析
公司儀表工作人員與流量計廠方技術人員展開了原因分析,具體過程如下:
(1)論證了金屬管浮子流量計的安裝位置是否合理,是否按照廠方設計要求安裝。經過討論,排除了安裝失誤的原因;
(2)對金屬管浮子流量計進行了固定,排除了外部震動對其指針波動的影響;
(3)流量計廠方技術人員對金屬管浮子流量計進行了技術改造,加裝了阻尼器,中間又加裝了導向軸。
以上工作做完后,開車試驗,除了因加裝了導向軸使浮子不再撞擊外壁外,其他沒有改觀。流量計指針波動還是很大,根本無法起到檢測氯氣流量的目的。分析陷入了僵局,流量計廠方技術人員也無法解釋此種情況發生的原因。
三、氯化生產工藝流程分析
在這種情況下,公司儀表技術人員根據自己多年的工作經驗,懷疑可能是生產工藝對金屬管浮子流量計造成了影響。于是,公司技術人員從生產工藝著手,試著分析致使流量計產生巨大波動的原因。
氯化生產工藝流程簡圖見圖1。
從圖1可以看出,苯和氯氣從氯化反應塔底部通入,在塔內反應,生成的氯化液自上部溢流而出。這里需要注意的是在通入氯氣之前塔內必須先通滿苯,然后再從塔底部通入氯氣。如此就產生了一個問題,從塔底部通入的氯氣必須具有一定的壓力才能通入塔內,而所需的壓力值即為氯化塔內部苯產生的靜壓力。若按塔高lOre、苯密度0.88×10kg/m來測算,則所需壓力值
應為:
也就是說,進入氯化塔的氯氣壓力必須大于0.088MPa,否則苯就會倒流進人氯氣管道而造成巨大的危險。
到了這里,致使流量計波動的原因也已慢慢顯示。可想而知,當通入氯化塔的氯氣(公司提供的氯化壓力約為0.1~1.4MPa),經過管道彎管、金屬管浮子流量計調節閥后,壓力產生了大的損失,到達氯化塔入塔口處時,不足以克服系統靜壓力,因此造成氯氣不能連續通人,當進入一部分氯氣后,造成了管道壓力的降低,只能等到氯氣壓力再次達到0.88k(0.088MPa)后,才能再次部分進入。如此一來,金屬管浮子流量計后面管道內氯氣壓力忽高忽低,不能產生一個穩定的壓力,而流量計前面壓力恒定,這樣流量計后面忽高忽低的壓力沖擊這浮子上下浮動,不能穩定在一個相對的區域內,進而引起浮子的波動,也就發生了流量數據測量不穩的情況。
四、結束語
原因一經找出,則對此次
金屬管浮子流量計應用失敗作出了以下結論:(1)金屬管浮子流量計不適宜用于前后壓差變化頻繁的介質。(2)生產工藝對檢測儀表的影響不容忽視。
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